3.1系统无压力或压力不足
l溢流阀开启,由于阀芯被卡住,不能关闭,阻尼孔堵塞,阀芯与阀座配合不好或弹簧失效
方法:修研阀芯与壳体,清洗阻尼孔,更换弹簧
l其它控制阀阀芯由于故障卡住,引起卸荷
方法:找出故障部位,清洗或修研,使阀芯在阀体内运动灵活
l液压元件磨损严重,或密封损坏,造成内、外泄漏
方法:检查泵、阀及管路各连接处的密封性,修理或更换零件和密封
3.2流量不足
l油箱液位过低,油液粘度大,过滤器堵塞引起吸油阻力大
方法:检查液位,补油,更换粘度适宜的液压油,保证吸油管直径
l液压泵空转磨损严重,性能下降
方法:检查发动机、液压泵及液压泵变量机构,必要时换泵
l回油管在液位以上,空气进入
方法:检查管路连接及密封是否正确可靠
l蓄能器漏气,压力及流量供应不足
方法:检查蓄能器性能与压力
3.3泄漏
l接头松动,密封损坏
方法:拧紧接头,更换密封
l板式连接或法兰连接接合面螺钉预紧力不够或密封损坏
方法:预紧力应大于液压力,更换密封
l系统压力长时间大于液压元件或辅件额定工作压力
方法:元件壳体内压力不应大于油封许用压力,换密封
3.4过热
l压力调整不当,长期在高压下工作
方法:调整溢流阀压力至规定值,必要时改进回路
l系统中由于泄漏、机械摩擦造成功率损失过大
方法:检查泄漏,改善密封,提高运动部件加工精度、装配精度和润滑条件
3.5振动
l液压泵:吸入空气,安装位置过高,吸油阻力大,齿轮齿形精度不够,叶片卡死断裂,柱塞卡死移动不灵活,零件磨损使间隙过大
方法:更换进油口密封,吸油口管口至泵吸油口高度要小于500 mm,保证吸油管直径,修复或更换损坏零件
l液压油:液位太低,吸油管插入液面深度不够,油液粘度太大,过滤堵塞
方法:加油,吸油管加长浸到规定深度,更换合适粘度液压油,清洗过滤器
l溢流阀:阻尼孔堵塞,阀芯与阀座配合间隙过大,弹簧失效
方法:清洗阻尼孔,修配阀芯与阀座间隙,更换弹簧
l其它阀芯移动不灵活
方法:清洗,去毛刺
l管道:管道细长,没有固定装置,互相碰击,吸油管与回油管太近
方法:指设固定装置,扩大管道间距离及吸油管和回油管距离
l电磁铁:电磁铁焊接不良,弹簧过硬或损坏,阀芯在阀体内卡住
方法:重新焊接,更换弹簧,清洗及研配阀芯和阀体
l机械:液压泵与电机联轴器不同心或松动,运动部件停止时有冲击,换向缺少阻尼,电动机振动
方法:保持泵与电机轴同心度不大于0.1 mm,采用弹性联轴器,紧固蜾钉,设阻尼或缓冲装置,电动机作平衡处理
3.6冲击
l蓄能器充气压力不够
方法:.给蓄能器充气
l先导阀、换向阀制动不灵及节流缓冲慢
方法:减少制动锥斜角或增加制动锥长度,修复节流缓冲装置
4.1臂架式泵车电气原理图
4.2臂架只能单边旋转或两边都不转
例:一台06年37米臂架式泵车,在泵送过程中突然出现臂架近,遥控状态下左右只能单边旋转或两边都不转。
故障分析
1、电气方面:
(1)臂架旋转限位开关是否损坏
(2)臂架旋转电磁阀得电情况及是否损坏
(3)继电器是否损坏
2、液压方面:
(1)臂架旋转多路阀阀块问题
(2)臂架旋转平衡阀问题
(3)减速机马达故障
(4)减速机损坏
排故过程:
1、电气:
(1)检查I2.6、I2.7 灯是否亮灯,没有亮表示臂架旋转限位开关没有损坏。如有发亮,我们拆开相应的接线,看故障是否依旧:正常,则是限位接近开关限位说明其损坏。如依旧,说明接近开关损坏同时还有其他故障。
(2)检查臂架旋转电磁阀在臂架没有旋转时两电磁是否都得电或没有得电。检查Q3.0、 Q3.1是否有输出(检查动作臂架69及70号线是否有电压输出)。没有输出检查K31、K32继电器、模块是否损坏。有输出,电磁阀没有得电检查该断线路是否有问题。电磁阀得电,检查电磁阀的电阻是否正常,不正常电磁阀线圈损坏。
(3)检查旋转电磁阀阀芯是否正常,通24U电压在电磁阀上看阀芯是否动作,没有动作且阀芯损坏。
(4)如电气方面正常,则进行液压分析
2、液压:
(1)检查多路阀片头是否损坏,将与一号臂架多路阀互换油管看旋转是否没有动作,有证明多路阀片头问题,看里面阻尼孔是否阻塞。
(2)检查旋转平衡阀,清洗阀芯看是否发卡。
(3)检查液压马达,观察它是否能旋转,不旋转,马达损坏。
(4)拆检减速机检查里面轴承是否损坏,损坏更换轴承。
l此臂架式泵车经检查后故障出在旋转电磁阀线圈烧坏,更换电磁阀后,设备正常。
总结:臂架单转或不转是臂架式泵车常见故障,一般都出现在电气方面,因此先从电气再到液压,从易后难就可很快排除故障。
4.3近控遥控时臂架支腿均不能动作
故障现象:
例:一台SY5310-37米小排量臂架式泵车,近控遥控时臂架支腿均不能动作,泵送正常。
故障分析:
1.臂架阀电磁铁,旁通阀电磁铁故障
2.扩展模块Q2.7损坏
3.片式继电器KA30烧坏
4.臂架阀,旁通阀发卡
5.多路阀三通流量阀发卡或损坏
排除过程:
1、用万用表测Q2.7的输出电压是否正常,如在25V左右则正常,如无,则模块损坏。
2、检查旁通阀电磁铁,臂架阀电磁铁是否均得电,发现KA30片式继电器68#线无电,将KA30继电器68#线短接Q2.7后能正常使用,重新更换KA30继电器后正常。如得电,则检查旁通阀电磁铁,臂架阀电磁铁线圈电阻是否正常,如不正常则更换;如正常,则拆开看阀芯是否有发卡现象。
3、上述正常,检查多路阀三通流量阀是否发卡和损坏。若发卡则清理,损坏则更换。
l此臂架式泵车最后检修,故障出在KA30继电器损坏,更换后设备正常。
总结: 该臂架式泵车中间继电器采用的是片式继电器,且旁通阀,臂架阀均由KA30控制。而对于有些新臂架式泵车旁通阀,臂架阀是通过两个继电器分别控制的,在排故过程中应加以区分和注意。
4.4搅拌压力不正常且调不上
故障现象:
凝土有限公司一台37米臂架式泵车泵送一段时间后发现搅拌无力或有时停转,且压力不能调。
故障分析:
1、搅拌马达损坏
2、坏搅拌溢流阀损坏
3、齿轮泵损
排故过程:
1、调节搅拌压力,如正常则说明搅拌压力过低;如不正常,则可能是搅拌溢流阀损坏或其他故障。拆开溢流阀观察调压弹簧是否断裂。断裂则更换弹簧。
2、检查搅拌马达卸荷油管看是否发热异常或有异响。如有更换马达。
3、当上均已排除,此时将换向齿轮泵出油管与搅拌齿轮泵出油管对调看搅拌是否正常。如正常则是搅拌齿轮泵磨损严重建不起压力,更换齿轮泵。
l此次故障排除发现时齿轮泵磨损严重,更换齿轮泵后设备工作正常。
总结:此故障是一个液压系统故障。只要熟知液压回路,仔细分析便可找出故障原因。
上一条 : 混凝土泵车转塔只能往一边旋转
下一条 : 冬季混凝土混凝土泵车使用与保养注意事项